1.泵系統經(jīng)濟運行的判別與評價(jià)。依據泵系統經(jīng)濟運行相關(guān)的工況調查分析,對機組設 備、機組運行、管網(wǎng)、系統運行經(jīng)濟性進(jìn)行判別與評價(jià)。
2.泵節能增效措施研究。具體包括:
①多級泵抽減或更換葉輪研究;②泵變頻調速節能方法研究;③高效葉輪設計研究;④ 多泵系統運行優(yōu)化技術(shù)研究。
3.泵汽蝕性能研究。建立基于泵內部流動(dòng)分析的汽蝕性能預測方法,提出汽蝕防治措施, 通過(guò)實(shí)驗驗證理論預測方法的正確性,并確定改造后泵的汽蝕余量。
4.開(kāi)發(fā)了“泵系統的經(jīng)濟運行評價(jià)與節能增效技術(shù)支持系統”計算機應用軟件。
技術(shù)優(yōu)勢:
已申報專(zhuān)利 4 項,軟件著(zhù)作權 1 項,發(fā)表科研論文 20 篇。
泵耗電量占全國總用電量的 20%,耗油量占全國總用油量的 5%。然而我國泵的效率平 均僅為 75%, 比國外低 10%左右,部分泵的實(shí)際運行效率更低,僅為 30%~40%, 比發(fā)達 國家低 15%~20%。若對泵系統進(jìn)行改造,節電率可提高 20%~30%, 一年可節電 300~ 400 億千瓦時(shí),約為三峽工程年發(fā)電量的一半,效益十分巨大。
此外,應用本研究成果,可大大提高泵系統運行的安全可靠性,減少或避免非計劃停車(chē)。 如能避免一次停車(chē)損失,經(jīng)濟效益便有幾百萬(wàn)元。中國石油化工集團公司下屬的相當規模的 大型石油化工、化工、煉油企業(yè)有幾十家,僅就這些企業(yè)采用本項目研究成果,就可創(chuàng )造經(jīng) 濟效益 2~3 億元。
應用概況:
實(shí)例 1:研究成果已成功應用于揚子石油化工有限公司。本項目共調查泵 206 臺,并對 這些泵進(jìn)行了經(jīng)濟運行的判別與評價(jià),其中處于經(jīng)濟運行的泵 49 臺,處于非經(jīng)濟運行的泵 157 臺。對處于非經(jīng)濟運行的 157 臺泵給出了改造方案。對其中 104 臺泵進(jìn)行了改造,按年 運行 8000 小時(shí)計算,每年可節省電費約 1002.82 萬(wàn)元,節能效果平均提高約 9.34%。
實(shí)例 2:研究成果已成功應用于揚中市通發(fā)實(shí)業(yè)有限公司低壓泵水力性能分析及結構改 造。對低壓泵進(jìn)行了三維建模,分析了其內部流動(dòng),并預測了外特性,根據性能預測結果及 流場(chǎng)分布情況對葉輪結構進(jìn)行了改造。從泵的總體性能來(lái)看,改造后泵的性能要優(yōu)于改造前 的性能,在額定工況下,揚程提高了 2%,軸功率降低了 5.3%,效率提高了 5.4%。